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chili023

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Alle Inhalte von chili023

  1. https://www.amazon.de/BQLZR-Inkremental-Drehgeber-Collector-Ausgabetyp/dp/B00IJ7876U/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1519988107&sr=8-13&keywords=drehgeber
  2. Hmm. Ok denn hast du? Also bei den anderen funktioniert der wunderbar. Nimm mal bitte einen kleiner Widerstand zischen Open Collector und Masse.
  3. @Malzi1977 Ich bau am we ein paar 12V Boards. Wir können das gerne austauschen. Schreib mir bei Interesse.
  4. @Nexus665 Den Knödler Kontroller habe ich hier. Den fahre ich auf der Straße. Das wäre auch meine Wahl für den PST. Habe mir jetzt aber auch den Spartan gekauft. Ich werde in den nächsten Wochen die Umsetzung am PST Testen. Was bis jetzt fehlt ist die Labviewumsetzung. Dennoch glaube ich , das die I2C oder SPI umsetzung am schnellsten geht und auch am Prozessorschonensten abläuft. Die Analog Read Methode im Hauptprogramm hat die Messung verfälscht.
  5. Das wird so nicht so einfach funktionieren, da analogread sehr lange dauert. Damit wirst du interrupts verpassen und die Messung verfälschen. Wie gesagt ein zweiter controller (z.B. ein UNO) könnte das übernehmen.
  6. @GUE_ Nichts für ungut aber das stimmt so nicht. Ich werde das aber gerne nochmal testen und dir den output posten. Hast du nen MEGA? wenn ja schicke ich dir gerne ein Board samt BME zum testen/debuggen. Hilfe mit dem Mikrocontroller benötigen wir noch.
  7. Schau mal bitte in dieLibary vom BME da steht drin wieso wir die brauchen. Trotz read wird hier eigentlich der BME konfiguriert. Ist etwas ungewöhnlich aber die haben das so gemacht.
  8. Der BME benötigt diese Baudrate um zu kommunizieren. Die Frequenzermittlung wird mit ISRs (Interrupt Service Routine) abgearbeitet. Das sind Routinen die eine höhere Priorität als das Hauptprogramm haben. Hier werden bei jeder neuen Flanke der Drehzahl oder der Rolle der Aktuelle Zeitwert ermittelt. Diese sollten möglichst kurz gehalten werden, da sie den Controller blockieren. Wenn z.b. einen neue Flanke am PIN anliegt die alte ISR noch nicht fertig ist kann die Zeit zwischen den beiden Events nicht richtig ermittelt werden. Dadurch kommt es zu Fehlmessungen.
  9. Also ich würde den Spartan BME und Thermocoupleauswerter auf ein seperates UNO Board machen. Da kann man dann auch noch diverse 0-5 Analogeingänge mit aufzeichnen. Somit geben wir noch resourcen frei auf dem MEGA um eine höhere Frequenz bei der Rollenmessung zu erreichen.
  10. Moin. Ja Harry hat auch schon nachgefragt. Der wollte aber recht viel machen. Da kann maximal noch ein anderer roller dabei sein. Ich hab nix zu testen. Alles so wie es war.
  11. die widerstände habe ich angepasst. Kann die die Eagle Datei schicken wenn du willst.
  12. Diesen für den PST https://www.14point7.com/products/slc-free Hier kann man einfach das Display anzapfen bei jedem neuen Frame (Displayupdate) diesen für die Straße https://www.14point7.com/products/spartan-lambda-controller-2 Der den du ( @Werner Amort) gepostet hast kannte ich gar nicht. Werde ich mir bestellen.
  13. Ich war gerade in den USA und habe mir den Spartan controller gekauft. Den werde ich nun gegen den Knödler vergleichen. Es fehlen jetzt eigentlich nur noch die Umsetzung in Labview. Denkbar wären auch zwei unterschiedliche Boards eins nur für PST und Messung eins für Thermoelement und Lambda. Aber das wird sich zeigen sobald ich die ersten Labview Messungen gemacht habe.
  14. @Werner Amort Hab noch unbestückte 12V Platinen. Bei Interesse PM an mich.
  15. Also hab nochmal geschaut. Der Bullet von Peter ist ein Charger. Zumindest sieht der so aus wie auf dem Bild. Erklärt zwar immer noch nicht das ungewöhnliche Verhalten meines Bullet aber gut zu wissen.
  16. Ja das haben wir uns auch gefragt, passt aber alles. Da der von mir zusammengeschweißt wurde könnte ich mir vorstellen, dass der Tendenziell zu lang geworden ist?! Oder halt ein anderer Auspuff. Ist auf jedenfalls guten Drehmoment sehr früh. Den würde ich auch am liebsten Fahren, da Stadtmopete. Hoffe nach tiefer setzen und mehr Auslasssteuerzeit Legt der oben und unten etwas drauf. Mit 127/185 hatte der 17.4 PS. 20PS mit nem Drehmomentplateau wären das Ziel.
  17. Polini PWK30 HD 122 ND 48 JJK 3. Klip QK 1.2 RD 350 54mm Vollwange 105Pleul Auslass 66% 187/130 ROT Bullet 150 (15.6 bei 5550) (von mir zusammengeschweißt) BLAU Franz (17.6 bei 7800) GRÜN Charger 150 down and forward (16.4 bei 7600) von @wildstyler Am we bearbeite ich den Auslass und mache mehr Vorauslass Ziel wäre (191/127) Zustimmung? Anregungen?
  18. Das sollte mit meiner Presse gehen. Brauch nur einen passenden Dorn. Hat wer ne Drehbank?
  19. Ja da hast du recht. Dennoch reichen mir die 75min betrieb bei meine 160l. Aber ein lüfter ist da natürlich noch genügsamer.
  20. Lüfter oder Heizung wäre ja das gleiche Prinzip. Ich frage mich nur ist es möglich diese teuren rückspeisungsfähigen Frequenzumrichter zu umgehen und das dann noch zu regeln? @heizer@Truls221 Ideen? Kann man so was selbst bauen? Denke einem Tauchsieder ist es egal ob da nun 50 oder 45 Hz anliegen. Dem Lüfter auch.
  21. Denn brauch ich 1750€ https://inverterdrive.com/group/Energy-Recovery-AC-Inverter-Drives/Mitsubishi-FR-A741-7-5K-7-5kW-Fully-Regenerative/
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