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Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW


chili023

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oben sieht super aus. Wie gehst du da beim ätzen vor. Liegt die Platine in einem Gefäss mit der Säure die du dann erwärmst?

Evtl. mit der Platinenunterseite nach unten im Gefäss liegend?

Vielleicht eine Art Halter basteln das die Platine beim ätzen im Gefäss seitlich steht.

Sieht so aus als würde die Platineunterseite beim ätzen irgendwo scheuern und die Belichtungsbeschichtung abschaben

Bearbeitet von wildstyler
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Hi,

 

och, warum ärgert Ihr Euch mit dem Platinen ätzen noch selbst rum? Kostet ja auch Geld für Material und vor allem nen Haufen vergeudete Zeit.

Hab ich mir schon lange abgewöhnt. Lasst die doch einfach machen, z.B.hier:

www.platinenbelichter.de

Einfach die Eagle.brd hinschicken, Angebot bekommen, bezahlen und paar Tage später sind die fertig (gebohrten!) Platinen da.

 

Gruß Oliver

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Rolle D = 0,192 m

U = D * Pi = 0,192 * Pi = 0,602 m

200 inkr/U

120 km/h ergeben dann:

120 / (3600 * 0,602) * 200 = 11 kHz

Grüße, wofür stehen die 200 inkr?

Habe sie jetzt mal einfach einbezogen!

U = D * Pi = 0,3012 * Pi = 0,946 m

25 inkr/U

120 km/h

120 / (3600 * 0,946m) * 25 = 0,88 kHZ

Falls es falsch sein sollte,bitte benachrichtigen !

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vor einer Stunde schrieb Bosst:

Grüße, wofür stehen die 200 inkr?

Habe sie jetzt mal einfach einbezogen!

U = D * Pi = 0,3012 * Pi = 0,946 m
200 inkr/U

120 km/h
120 / (3600 * 0,3012) * 200 = 22,13kHz

Falls es falsch sein sollte,bitte benachrichtigen !

 

Mein Rollengeber hat 200 inkremente je Umdrehung. Musst du auf deinen anpassen.

 

Und bei der kHZ Rechnung musst du den Umfang 0,946 m eintragen, nicht den Durchmesser 0,3012 m

Bearbeitet von grua
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So. V0.1 ist getestet. Klappt alles Wunderbar. Hatte noch nen groben Schnitzer drin der meinen BME280 gebraten hat, aber sonst alles I.O.

Hatte am PST bis 13kHz keine Probleme. Dem muss ich nochmal nachgehen, kann an meinem Signalgenerator liegen.

Ich möchte nochmal darauf hinweisen, das es sich bei dem hier entwickelten Board um V0.1 handelt. Es wird sich noch einiges ändern und das Board wir weitere Funktionen erhalten.

Der Betrieb mit dem GSF Dyno ist mit diesem Board nicht möglich. Auch sind noch keine Anschlüsse für Thermoelemente und Lambdasonde vorhanden.

Wer aber nicht warten kann soll loslegen. ;)

Grüße A.

P.s. es sind Eagle Dateien.

 

WildGruChil_shield_V01.zip

Arduino Board.PNG

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Hi chili,

 

funktioniert nicht ohne weiters mit dem Strobi. Habe ich natürlich schon lange probiert.:-)

Das Hauptproblem sind die Leuchtzeiten der LEDs. Die LEDs die Du gefunden hast sind zu 99% für Lichteffektanlagen, Musikuntermalung und so. Die haben ziemlich lange Leuchtdauern, also bis 250ms. Da bekommt man die LED tatsächlich zum blitzen.

Für das Zündungsstrobi und den Effekt, benötigt Du Leuchtdauern von um die 5µs. Sonst sieht man nichts brauchbares. Dafür gips bisher keine brauchbaren LED. Einzige Abfilfe ist die LED mit vollen 12V (oder mehr) belasten, dann funktioniert es einigermassen, naja sagen wir im Schatten oder abgedunkelt.

Geht aber eben nicht mit der Zündungsaustastung wegen dem Zeitglied, also die gleiche Thematik wie weiter oben von mir beschrieben.

 

Gruß Oliver

 

Bearbeitet von Minimalkart
Schreibfehler beseitigt
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Mein Rollengeber hat 200 inkremente je Umdrehung. Musst du auf deinen anpassen.
 
Und bei der kHZ Rechnung musst du den Umfang 0,946 m eintragen, nicht den Durchmesser 0,3012 m



Geändert ! O,88 kHz okay ? Oder eher nicht.
Ist nicht so mein bekanntes Themengebiet.


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So. V0.1 ist getestet. Klappt alles Wunderbar. Hatte noch nen groben Schnitzer drin der meinen BME280 gebraten hat, aber sonst alles I.O.
Hatte am PST bis 13kHz keine Probleme. Dem muss ich nochmal nachgehen, kann an meinem Signalgenerator liegen.
Ich möchte nochmal darauf hinweisen, das es sich bei dem hier entwickelten Board um V0.1 handelt. Es wird sich noch einiges ändern und das Board wir weitere Funktionen erhalten.
Der BME280 bekommt hier 5V es gibt auch einige 3.3V BME280, eine Version dafür kommt falls benötigt.
Der Betrieb mit dem GSF Dyno ist mit diesem Board nicht möglich. Auch sind noch keine Anschlüsse für Thermoelemente und Lambdasonde vorhanden.
Wer aber nicht warten kann soll loslegen. ;)
Grüße A.
P.s. es sind Eagle Dateien.
 
WildGruChil_shield_V01.zip
Arduino Board.PNG

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vor 2 Stunden schrieb Bosst:

U = D * Pi = 0,3012 * Pi = 0,946 m

25 inkr/U

120 km/h

120 / (3600 * 0,946m) * 25 = 0,88 kHZ

 

vor 9 Minuten schrieb Bosst:

Geändert ! O,88 kHz okay ? Oder eher nicht.
Ist nicht so mein bekanntes Themengebiet.

 

 

 

Also wenn deine Rolle einen Durchmesser von 0,3012 m bzw. 301,2 mm hat und dein Rollengeber 25 Inkremente je Umdrehung, dann passt das!

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Hi chili,
 
funktioniert nicht ohne weiters mit dem Strobi. Habe ich natürlich schon lange probiert.:-)
Das Hauptproblem sind die Leuchtzeiten der LEDs. Die LEDs die Du gefunden hast sind zu 99% für Lichteffektanlagen, Musikuntermalung und so. Die haben ziemlich lange Leuchtdauern, also bis 250ms. Da bekommt man die LED tatsächlich zum blitzen.
Für das Zündungsstrobi und den Effekt, benötigt Du Leuchtdauern von um die 5µs. Sonst sieht man nichts brauchbares. Dafür gips bisher keine brauchbaren LED. Einzige Abfilfe ist die LED mit vollen 12V (oder mehr) belasten, dann funktioniert es einigermassen, naja sagen wir im Schatten oder abgedunkelt.
Geht aber eben nicht mit der Zündungsaustastung wegen dem Zeitglied, also die gleiche Thematik wie weiter oben von mir beschrieben.
 
Gruß Oliver
 


Es gibt wohl eine Schaltung wo eine LED mit 12V durch einen 2N7000 betrieben wird und es funktionieren sollt.
Das werde ich mal versuchen.
Sonst könnte man auch einfach eine 12V strobe Lampe benutzen und triggern.
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Also wenn deine Rolle einen Durchmesser von 0,3012 m bzw. 301,2 mm hat und dein Rollengeber 25 Inkremente je Umdrehung, dann passt das!



In erster Linie gehts mir ja darum, dass es für Die Schaltung ausreichend ist !? Bzw im Rahmen !


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Malzis Drehgeber hat Weitspannungsbereich 5 bis 24V, also alles möglich :-)

 

Der Drehgeber hat aber lt. Datenblatt open-collector-Ausgänge. Nehme also an, dass wir da noch pull-up Widerstände an die Shield-Eingänge legen müssen, aber das stellt ja kein Problem dar.

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