SMarco Geschrieben 13. Januar 2017 Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 gut wenn das doch schneller geht als du gedacht hast dann halte ich mal noch die füße still mit weiterer beschaffung gott sind wir heiß drauf =D 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sf freak Geschrieben 13. Januar 2017 Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 (bearbeitet) Das heißt die Dioden bzw. Widerstände (siehe Schaltplan) von der Minimalkartschaltung braucht man bei der neuen Schaltung nicht mehr? Schaltplan.pdf Bearbeitet 13. Januar 2017 von sf freak Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 13. Januar 2017 Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 Nö, die dienten zur Spannungspegelanpassung für den Line In der Soundkarte fürs GSF Dyno 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 13. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 Wie gesagt ich gehe das nochmal alles durch und wenn alles passt lade ich die komplette eagle Datei hoch und alle Belichtungspläne. Will jetzt auch noch eine Version für einseitige Platinen machen. Bestückubgsliste kommt 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 13. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 vor 2 Stunden schrieb sf freak: Das heißt die Dioden bzw. Widerstände (siehe Schaltplan) von der Minimalkartschaltung braucht man bei der neuen Schaltung nicht mehr? Schaltplan.pdf erstmal ja. Wenn aber noch PLatz drauf ist nach integrierung der Lambdasonde, und der eingänge für die Thermoelemente, dann soll das samt Klinke wieder drauf. Damit man zum Abgleich auch den GSF Dyno benutzen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sf freak Geschrieben 13. Januar 2017 Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 (bearbeitet) Kann man beim WildGruChil Dyno die COM nur bis 9 vergeben oder sieht man halt einfach die 2 Zahl nicht mehr? Wäre super wenn die bis COM 20 gehen würde da sehr viel Zeugs an meinem Rechner hängt und ich jetzt nicht unbedingt die Ports neu vergeben möchte. Bearbeitet 13. Januar 2017 von sf freak Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fresh_E Geschrieben 13. Januar 2017 Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 hey, ich habe ein kleines Problem. Ich werde mal versuchen ,es zu erläutern. hab den LabView Treiber installiert und konnte dann eure .exe starten, soweit sogut. habe mir dann einen Arduino MEGA 2560 bestellt, die Software aus dem Internet geladen und mit eurem Debug Sketch bespielt, hat ebenfalls alles geklappt. Im Serieller Monitor läuft auch eine Schleife ab. Problem ist nun, dass ich in eurem Programm den COM überhaupt nicht verändern kann. wenn ich auf Button klicke steht darunter nur "Aktualisieren...". Voreingestellt ist dort der COM6 der sich nicht in einem Drop Down Menü verändern lässt. zunächst war der Arduino im Gerätemanager auf COM 3 gelegt. diesen habe ich dann aber Auf COM 6 gelegt. aber es ist egal was ich tue in Eurem Programm passiert leider garnichts. habe euch schon neu gestartet. habe ehr das Gefühl, dass es an der . exe liegt. kann mir einer helfen, oder hat jemand dafür eine Lösung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fresh_E Geschrieben 13. Januar 2017 Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 13. Januar 2017 Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 Kann es sein, dass das Arduino Programm die Schnittstelle noch reserviert hat? Ist das noch offen? Mach mal beide Programme zu, zieh den Arduino ab und steck ihn wieder an und startest das Labview Programm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fresh_E Geschrieben 13. Januar 2017 Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 ja alles schon versucht. funktioniert leider nicht im Programm wird nichts angezeigt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fresh_E Geschrieben 13. Januar 2017 Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 13. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 Das letzte Bild ist aber nicht der debug sketch!? Schau mal bitte im Gerätemanager unter Schnittstellen nach. Dort kannst du die COMx für den Arduino deaktivieren und wieder aktivieren. Als nächstes bitte mal versuchen die VISA Treiberfür Labview runterladen und zu installieren. Ich weiss aber nicht ob das notwendig ist bei der EXE, aber einfach mal versuchen. Da du kein Labview hast kann man leider den DAQ Manager von Labview nicht beutzen um zu schauen ob die Schnittstelle von Labview erkannt wird. Als nächstes kannst du mit einem Terminal Programm schauen ob du dort auf die Schnittstelle zugreifen kannst. Und nicht vergessen: "Have you ever tried to turn it of and on again?....." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fresh_E Geschrieben 13. Januar 2017 Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 doch das letzte ist der Debug sketch aus der ZIP datei: Ring_ICP_debug_0.181 Schnittstelle aktivieren und deaktivieren hat leider keine besserung gebracht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fresh_E Geschrieben 13. Januar 2017 Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 NI - VISA 16 muss ich erstmal runterladen, hab leider keine Ultra Internetverbindung ^^ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 13. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 OK stimmt in Zeile 16 bitte von: bool debug = false; auf bool debug = true; ändern und nochmal kompilieren und hochladen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fresh_E Geschrieben 13. Januar 2017 Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 ok hab ich gemacht, leider nach wie vor keine Änderungen im Programm soll ich den VISA Treiber trotzdem installieren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fresh_E Geschrieben 13. Januar 2017 Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 13. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 (bearbeitet) Also das Bild zeigt ja das der Arduino COM 6 benutzt. Der ist doch auch in Labview angezeigt oder? und ja. VISA mal installieren. Bearbeitet 13. Januar 2017 von chili023 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 13. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 (bearbeitet) So ne Zugfahrt die ist lustig. Ruhe, sonst nix zu tun und Bier an den Platz. Schöner wie Zuhause. An Alle die Ahnung von Platinenherstellung haben, ich hab nämlich keine. Bitte mal meine Arbeit bewerten. Ist meine erste Platine, bitte mal genau drauf schauen und kein falsche Zurückhaltung. Bearbeitet 13. Januar 2017 von chili023 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Minimalkart Geschrieben 14. Januar 2017 Teilen Geschrieben 14. Januar 2017 Hi, Ich habe eine Mail von wildstyler bekommen und die mal glatt als Einladung hierher aufgefasst. Also ich bin Oliver und neu hier aber wohl schon "passiv" bekannt. Es freut mich sehr, das die Thematik Leistungsmessung nach wie vor interssant ist und Anklang findet. Es freut mich auch sehr, das ich wohl ein kleines Bausteinchen zu manchem Prüfstand beitragen konnte. Das Projekt was hier vorgestellt wird finde ich absolut Klasse, ich mag solche Teamarbeiten. Ich muss nun wohl erst mal sehr viel nachlesen und verstehen. Aber warum Ihr vielleicht einen Prüfstand braucht, weis ich schon, das steht hier: http://zes.kart-mal-anders.de Wir waren nämlich auch nicht ganz tatenlos in der letzten Zeit. Gruß Oliver 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wildstyler Geschrieben 14. Januar 2017 Teilen Geschrieben 14. Januar 2017 (bearbeitet) @Minimalkart Klasse Oliver, herzlich Willkommen und viel Spaß im GSF Bearbeitet 14. Januar 2017 von wildstyler 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 14. Januar 2017 Teilen Geschrieben 14. Januar 2017 Hat hier eigentlich jemand in der Nähe von Essen einen Prüfstand und ein Bisschen Interesse das mal auszuprobieren? Würde mir beim Programmieren evtl. etwas helfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 14. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2017 Hallo, schön das du dabei bist. Ein gutes Team ist durch nichts zu ersetzen!Ich sitze in Berlin also leider nein. Wenn du mal hier in der Nähe bist melde dich. Hab nen Prüfstand coole Nachbarn und eigentlich immer Bier. Kurzes Update. Die Schaltung passt noch nicht so ganz. Da muss ich noch Nacharbeiten. Ich Halterung auf dem Laufenden. Grüße A. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wildstyler Geschrieben 14. Januar 2017 Teilen Geschrieben 14. Januar 2017 Ja wie geil ist das denn. Ich dachte du bastelst einfach ein Platine. Aber wenn ich das richtig sehe bist du dabei ein WildGruChil Arduino shield zu entwickeln... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 14. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2017 Ja klar Peter. Seit wann machen wir halbe Sachen. So sollte es passen. @Minimalkart. Weißt du wie ich die Länge des Impulses aus dem 4093 verkürzen kann? Kleinerer Kondensator?Peters Elenor (die Vespa) dreht so hoch und Zündet zweimal pro Umdrehung. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 14. Januar 2017 Teilen Geschrieben 14. Januar 2017 vor 43 Minuten schrieb chili023: Zündet zweimal pro Umdrehung. das machen alle IDM Zündungen. Wäre fein, wenn das an der Software einstellbar wäre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wildstyler Geschrieben 14. Januar 2017 Teilen Geschrieben 14. Januar 2017 (bearbeitet) Das ist schon zum einstellen. Man kann frei eingeben wieviele Imp/U, nur steigt der Arduino mit 2 Signalen/Umdrehung irgendwann bei 11k aus. Das ist momentan noch das Problem. Warum das so ist kann ich als Elektronikdepp schwer erklären, aber irgendwie sind die Rechtecksignale die von der minimalkart gesendet werden ab der Frequenz zu nah beieinander, also die highs zu lang u die lows zu kurz. ich hoff ich hab das einigermasen richtig beschrieben. Bearbeitet 14. Januar 2017 von wildstyler 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 14. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2017 Genau so. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 15. Januar 2017 Teilen Geschrieben 15. Januar 2017 Wow, Minimalkart Oliver himself ist hier, das ist ja spitze! Willkommen! [emoji106] 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Minimalkart Geschrieben 15. Januar 2017 Teilen Geschrieben 15. Januar 2017 Hi, Ihr meint diesen Sachverhalt? Das ist das Zeitglied, wo Gatter2 des 4093 automatisch zurückfällt. Das Zeitglied wird aus R3=27k und C4=100n gebildet. Dann muss die Zeitkonstante kleiner werden. Wie man das überschlagen kann, kann man hier berechnen: http://www.elektronik-labor.de/OnlineRechner/Zeitkonstante.html Es ist nur ein Überschlag, weil Bauteiltoleranzen sich bemerkbar machen. Man sieht aber shr schön, in welche Richtung man gehen muss. Gruß Oliver 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
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